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2016-10-25 16:24:07 来源:中国硅酸盐学会工程技术分会 贾华平

陶瓷研磨体的使用案例和经验总结

9)由于粉磨温度下降的较多,会影响到天然石膏的脱水,会影响到水泥的凝结时间和早期强度,这在水泥质量上要给予关注。石膏有多种形态,它们的溶解度和溶解速率各不相同,势必影响到水泥水化早期、水泥颗粒表面钙矾石晶体的形成,继而影响到水泥的流变性和需水量。不过也有例外,粉磨温度的变化对脱硫石膏的溶解影响不大。石膏的形态通常有生石膏(CaSO4·2H2O)、天然硬石膏(CaSO4)、半水石膏(CaS O4·1/2H2O)、可溶性硬石膏(CaSO4),其溶解度和溶解速率是不同的,详见表02-05。粉磨温度的变化会影响石膏的脱水程度,继而影响到其溶解度和溶解速率。

10)有的企业只有一台水泥磨,又不愿意废掉换出的金属研磨体,可以在陶瓷研磨体中添加10%左右的金属研磨体混合使用。陶瓷研磨体与钢球、或钢锻混装使用,由于其密度不同、运动轨迹不同,可以在一定程度上强化磋磨效果。实践证明,从产能和能耗上没有太大副作用,只是金属研磨体的消耗将有所增大而已。
11)按钢球重量的60%加装陶瓷研磨体后(填充料约为原金属研磨体的1.2倍),粉磨系统的台时产量试验有增有减不等,但多数都可控制在±10%以内。这里特别强调对入磨细度和入磨水分的控制,要充分发挥好辊压机闭路系统的控制作用,要像管理闭路球磨机系统一样的去用心管理闭路辊压机系统。实际上,不论是使用陶瓷研磨体、还是使用金属研磨体,加强辊压机闭路系统的管理,都是保证粉磨系统台时产量的一个核心问题。
12)在陶瓷研磨体的试验调整结束、达到“最佳效果”的“最大填充率”以后,原有球磨机的动力和传动配置显然是大了,重新选配更换合适的主电机以及减速机,可以获取进一步的节电效果。但由于“最佳效果”和“最大填充率”的不确定性,不建议过早的更换。以¢4.2×13m联合粉磨系统为例,主电机功率为3550kW,在更换球磨机二仓研磨体后,一般可减小主电机功率1200kW,换用小电机可解决大马拉小车问题,这本身就是一项节电措施。
13)仍以¢4.2×13m联合粉磨系统为例,对于只有1套粉磨系统的粉磨站,一般(如天瑞鸭河)最大用电负荷在7200kVA左右,主变压器的容量为10000kVA。在更换主电机的同时减小了系统的装机容量和用电负荷,还可以考虑改用小一点的进厂主变,降低变压器的无功损耗和基本电价。
在球磨机主电机减小1200kW以后,粉磨站的最大用电负荷可减小到6000kVA左右,变压器的容量可减小至8000kVA。按以变压器容量核算基本电费的方式,一般基本电费为20元/kVA·月,
每年又可以节约基本电费:20×(8000-6000)×12=48万元。

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